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3D Case fuer PCB #20
Comments
Stimmt, das ist etwas ausgeartet haha. Eigentlich wollte ich unten noch so ein rundes lüftungsgitter hin machen wegen dem ESP aber ich wusste nicht genau wie. |
Man koennte auch ueberlegen ob man ins Case ein paar Loecher fuer neodym magnete macht und dann dann eine zusaetzliche Plate mit Bohrloechern die auch Magnete hat. Dann koennte man die Box einfach "andocken" |
Hab das vorhergehende Modell noch mal mit meinem weissen Filament gedruckt, da hats geklappt. Scheint also auf dem kritischen Pfad zu sein. Ich drucke gerade das Case - erst mal ohne Support um zu sehen ob er das grosse Loch auch so schafft, ich vermute aber dazu muss man Support nutzen (automatisch generierte Stuetzen vom Slicer). Ich lass den Druck gerade laufen und poste dann wieder die Ergebnisse. Irgendwie hab ich heute aber ein bisschen Probleme mit der Betthaftung. |
Das ist jetzt der Druck aus den Dateien die du initial hochgeladen hast (ohne den vergroesserten Platz zwischen den LEDs). Gedruckt auf einem Bambu P1S. Musste den Drucker einmal kalibrieren lassen und die Druckplatte wieder ein bisschen klebriger machen. Jetzt lief der Druck gut durch. Sollte aber unabhaengig von den 3D-Dateien sein und normalerweise ganz gut durckbar sein. Die Rastung sollte man vielleicht nicht ganz so stark machen, eventuell reicht halb so dick. Das Gehaeuse laesst sich nur extrem schwer wieder aufmachen. |
Gute Idee, du musst nur aufpassen, dass beim Anstellen des Klickverschlusses nichts rechts oder links haengen bleibt. Also wenn eine Seite einrastet und die andere noch nicht, dass man nicht an irgendwelchen Bauteilen vom Board haengen und ggf. was kaputt machen kann. |
In dem Fall wäre da jetzt nur der ESP und auf der anderen Seite nichts - ich machs vlt etwas dünner oder schräg |
https://www.ebay.de/itm/275131695815 |
Hab Mal 2mm und 3mm geordert und probiere Mal aus wie es mit einer beliebigen Led aussieht wenn es im Gehäuse ist. |
Was mir gerade noch aufgefallen ist, eventuell sollte man unten ins Gehäuse auch noch ein Loch machen, da kann das PCB sonst eventuell nie wieder raus bekommt ohne das Gehäuse zu zerstören |
Ich wollte eigentlich so ein Belüftungsgitter da hin machen aber habe noch nicht herausgefunden wie man das am besten anstellen kann. |
Normalerweise zeichnest du das Muster und nutzt dann eine "Loch"-Funktion, die das Material basierend auf dem Pattern von der Geometrie entfernt. Zumindest ist es so in Freecad Vielleicht sowas (Fusion 360): https://www.youtube.com/watch?v=CxAtffOpu34 |
Hier sind die neusten Dateien ab jetzt zu finden: |
Hier Mal Bilder vom letzten Druck. Geht immer noch etwas schwer auf - aber mit meinem Messer bekommt man es wieder auf. Mir ist allerdings aufgefallen, dass wenn man das ganze wieder öffnet, reißen bzw biegen die oberen Layer an den Einrückungen nach oben. Eventuell sollte hab die etwas tiefer setzen. Insgesamt sollte das Case aber erst mal passen. Ich denke wenn ein Test Board da ist kann man noch mal schauen was man noch verbessern kann und wie gut es passt. |
Das schaut doch schon ganz solide aus. Geht es denn genau so schwer auf wie vorher oder ist es etwas besser geworden? |
Gefuehlt etwas besser, aber mit dem Fingernagel bekommt man es nicht auf - mit einem Gemuesemesser klappts. |
Schwierig zu sagen, du kannst zusaetzlich auch den ganzen Rahmen etwas einrücken vom Deckel. Dann schliesst er nicht auf den Millimeter mit der unteren Wand ab und laesst sich vlt etwas besser oeffnen. |
Und oben der Rand über der Kerbe ist jetzt 1,10mm stark, der sollte sich nicht mehr biegen |
Ich werds dann mal testen wenn die PCBs am Start sind um ein bisschen die Muellproduktion zu minimieren fuer den Moment. Naechste Woche kann ich mal testen wie gut die LED "Weiterleitung" funktioniert wenn die Glasfasern da sind. |
Genau, wir finden schon noch raus ob was geändert werden muss. |
Du kannst nach rechts ja beliebig Platz zu den loechern lassen, die muessen ja nicht genau buendig mit der Gehausewand sein. Dann muesstest du es schraeg mit der USB Buchse nach unten einsetzen koennen. Dann koenntest du kleine Rasten unten bei der USB Buchse und oben bei Status und RST machen um es ins Gehaeuse zu klipsen. Nach rechts laesst du dann eine groessere Aussparung oder machst den Deckel so, dass er das Dach bildet fuer die Schraubleiste. Dann muss man keinen Support beim Drucken verwenden und bekommt es vlt auch einfacher wieder auf. |
Waere vielleicht besser da Nasen zu nehmen wie auch in deiner ersten Version beim Deckel. Quasi nur eine leichte Verdickung damit das Board etwas fixierter ist nach oben hin. Harte Ueberhaenge sollte man beim 3D Druck moeglichst vermeiden. |
@peteh gabs zwecks LWL schon was neues? |
Die liegen hier neben mir als 2mm und 3mm. Allerdings lieg ich mit grippalem Infekt auch nur rum. Ich denke naechste Woche kann ich es mal ausprobieren. Die Loecher muessen auf jeden Fall noch etwas groesser damit sie durch passen. |
Na dann erstmal gute Besserung :) |
Um die Diskussion von 3d Gehause und PCB etwas zu isolieren hier das Issue fuers 3d Case.
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